冷轧含铬废水,它的存在形式主要有六价铬和三价铬两种,这类污染物具有污染范围广、污染区强度大的特征,是城市资源污染的首要代表。为了进一步发挥冷轧含铬废水处理技术的优势,应加强对冷轧含铬资源的废水综合处理效果的解析,才是寻求更长远的工业生产污水处理实践方式的根本途径。
1、冷轧含铬废水的处理
1.1 前期准备
冷轧含铬废水处理前,应依据废水中铬金属的比例,开展冷轧含铬废水的备用。
(1)将钢铁厂生产处理污水进行取样,样品污水的PH值为5,色度为1650,浑浊程度为2.81NUT,其中六价铬比重,为水样比重的90%。
(2)依据酸性融合反应的相关理论,我们本次应用的处理试剂主要包括:氢氧化溶液(浓度0.2%)、高锰酸钾溶液(浓度4%)、丙酮、亚***溶液(浓度2%)等;
(3)运用冷轧废水处理的相关措施,针对水样中铬金属的含量进行测定,按照铬金属污染处理标准曲线,分析本次水样测定的准确度。
1.2 废水中含铬处理影响因素解析
本次废水中含铬处理比例的综合探究,运用还原沉淀法的方式进行污水处理。从色度的角度解析来说,色度去除率会随着冷轧污水投放的时间发生变化,在污水处理过程发挥着一定的作用。当含铬污水的净化混合物质投放时,含铬废水的变化情况,按照PH值变化、亚硫酸钠投量变化、三价铬金属沉淀PH值的变化、以及反应时间发生顺序逐步发生变化。而废水中浑浊度因子的变化,则是按照反应时间、PH值、亚硫酸钠的比例、以及三价铬金属沉淀PH值的变化顺序排列。由此来说,冷轧含铬废水中铬金属的处理,与污水处理冷轧时间、色差处理两方面都有着密切性关联。我们进行冷轧含铬污水处理过程中,应准确把握水中物质反应的色差变化、PH值的溶解变化速率,从而实现对重金属污水的有效处理。
从硫酸亚铁处理含铬废水的角度来解析,硫酸亚铁在处理过程中,会先将污水中六价铬转换为三价铬,然后再依据硫酸亚铁的投放比例,直接进行金属反应,由此,这种金属检测的方式,实现了废水PH值检测与三价铬的水体净化过程同步实施,而硫酸亚铁也在反应过程中,直接对溶液中的金属铬消耗,从而自然也就达到了污水处理的效果。同时,硫酸亚铁反应过程中,其污水的浊度也会在铬金属含有比例降低的过程中发生转变,因此,污水处理的资源变化顺序是按照PH值、硫酸亚铁投放量、三价铬沉淀期间PH值变化、反应时间的顺序排列。我们对其进行解析过程中,应注重金属含铬金属还原转换的比例,以及污水水体清晰度的探究,实现废水中铬金属的有效处理,净化工业生产污染情况。
石油炼制是以原油为主要加工原料,生产汽油、柴油、煤油、润滑油、乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、二甲苯等石化产品的综合生产过程。据统计,中国石油炼化企业平均每吨原油加工新水耗量为1.08吨,在废水治理方面,为国家重点监控的行业。炼油废水由于污染物浓度高、成分复杂,并且经常含有有毒有害物质,可生化性差,成为难处理的工业废水之一。国内多数炼油厂采用隔油、气浮、生化为主的"老三套"处理工艺或衍生出的工艺来处理这类废水。
由于国内炼油企业主要为国企为主,历史均比较悠久,在废水处理方面,不论硬件还是软件,随着时代的发展,环保要求的提高,均存在一些瑕疵,比如抗冲击能力不足、预处理能力有限等。生物强化技术(bioaugmentation)是在现有的废水处理系统中加入具有特定降解能力的微生物菌种,从而增强废水处理系统的能力的技术。两者相结合,在不升级硬件的前提下,生物强化技术能够完美的应用到国内炼油企业的废水处理系统中。
1、炼油废水处理系统概况
山东某炼油企业污水处理系统,设计处理规模300m3/h,实际处理250m3/h,采用工艺:原水→格栅→调节池→隔油池→涡凹气浮→A/O→二沉池→BAF→达标排放。在2017年3月份,出现一次上游生产检修,排入一股非常规废水到污水处理厂,根据质检中心提供的数据,发现3月中旬气浮出水硫化物明显高于以往,高达到113.4mg/L,同时,隔油池出现油渣泄漏的现象,导致好氧池大量泡沫,污泥浓度升高等问题。造成该污水处理系统,二沉池氨氮数据直线上升,硝化系统趋于崩溃,二沉池出水浑浊,在原水COD基本稳定的情况下,出水COD升高。根据以往经验,一旦出现上游异常导致的污水处理系统异常时,采取的措施包括:
(1)查找根源,切断事故水。
(2)大量排泥,把受冲击的污泥排出系统,再接种类似行业活性污泥。
(3)调整营养比例,提高新的活性污泥繁殖速度。
以上措施通常需要1个月的时间才能完全恢复活性污泥系统。
该企业引入生物强化技术后,在A池进水口投加生物解毒剂(Micatrol简写MT),好氧池中投加硝化菌种(MicroPlex-N),除油菌(MicroPlex-Oil)和生物促生剂(BioEnergizer简写BE),目的在于快速恢复受冲击的活性污泥系统(包括硝化系统,以及降解有机物的碳化系统)。