玻璃钢材质废水处理设备 环保设备

   2023-12-16 170
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公司3台130t/h高温高压燃煤循环流化床锅炉由原半干法脱硫改造为湿法脱硫,脱硫废水处理问题随之凸显。

  1、脱硫废水性质及成因分析

  1.1 脱硫废水性质

  湿法脱硫废水水质具有重金属含量高、pH值偏酸性、氯离子含量超高、氨氮含量高、浊度大、腐蚀性强等特点,处理难度非常大。根据检测结果,公司脱硫废水中虽重金属含量经检验符合电厂脱硫废水标准,但经后续配套三联箱法水处理设备中和、絮凝、沉淀、澄清,还是面临无法纳管排放的窘境。

  1.2 脱硫废水主要成分分析

  某电厂脱硫废水成分见表1。


  1.3 脱硫废水水质成因分析

  脱硫废水水质特征,究其根源,还是因为湿法脱硫将煤及脱硫剂石灰石浆液中金属杂质、氯化物等清洗沉淀下来,且经过脱硫塔内浆液的蒸发、雾化,不断浓缩,造成含量升高。一般浓缩的程度跟出石膏量有关,从工程运行经验看,煤中含硫量越低(相对设计含硫量),则运行出石膏量越少,对应的是塔内浆液置换量越少,煤中沉淀杂质不能及时带出,而烟气带入不减少,故杂质在桨液中不断累积。

  另一方面,氨氮则是脱硝系统氨逃逸在湿法脱硫塔内的不断溶解、累积。因此,脱硫废水中的杂质,来源于烟气,烟气中的杂质,来源于煤、石灰石和脱硝系统喷入的氨水。

  在无法实现对脱硫废水中有害物质的减量或消灭的情况下,需要考虑的是以什么合理方式回归自然的问题,即做到达标排放、合法合理利用以及花费小的能源物质代价。

  2、喷雾蒸发法改造方案、流程及特点

  2.1 改造方案

  针对我公司脱硫废水处理方面存在的难题,结合原半干法脱硫装置继续保存的现状,以及其它热电公司改造试验的经验,在浙江浩普环保工程有限公司的技术支持下,公司采用的脱硫废水处置方案是:利用原半干法脱硫反应器,通过废水泵、管阀系统及小liuliang喷嘴,连续将经三联箱工艺处理后的脱硫废水,喷入反应器,与含尘烟气混合,大部分水随烟气蒸发,废水中氯化物、氨氮、盐分等则结晶成微小的固体颗粒,与灰粒一起,通过布袋除尘器去除。

  该方案设计每台炉处理300L/h废水量,烟气温降小于5℃,通过设置的2组喷嘴喷人半干法脱硫反应器,使废水中的盐分结晶排出,水分在脱硫系统中回收利用。

  2.2 改造方案流程

  (1)脱硫废水经过废水系统初步处理后,废水通过废水泵输送到半干法反应器内。

  (2)在反应塔内灰中的水分在髙温烟气加热作用下迅速蒸发变成水蒸气,液态废水中的盐分结晶成微小的固体颗粒。

  (3)结晶生成的微小固体颗粒随烟气进入布袋除尘器,被布袋除尘器捕捉而从烟气中分离出来。

  (4)蒸发出的水分随除尘后的烟气进人湿法脱硫塔,在脱硫塔的喷淋冷却作用下,水分凝结进入脱硫塔的浆液循环系统,该水分的加人在一定程度上还可以减少脱硫系统补充水分的需水量。

  2.3 方案特点

  此处理方案无需额外的能耗,只需增加部分管道、阀门和喷嘴组件,投资额小。同时没有单独的废盐产生,而少量盐份的增加对于粉煤灰综合利用的品质不会有大的影响。回收部分脱硫系统水份,特别是能够有效消除脱硫废水中大量的重金属元素的污染,减少氯离子在湿法脱硫系统内的沉积,改善浆液品质,减少系统的腐蚀损伤,同时也减少了FGD系统运行的水耗。体现了“清洁生产”、“循环经济”的发展战略,符合国家节能减排的政策方针,达到真正意义上的废水零排放与能源的充分利用。

  3、调试情况及评估

  3.1 调试情况

  2018年6月14日14:20,安装工程完成并经验收检查,开始对改造后的废水零排放系统进行调试,由运行人员记录3#炉在脱硫废水零排放系统投入前后的锅炉参数。14:40开启清水泵,系统投入,并调整废水liuliang为100L/h(每支喷枪50L/h),并记录运行参数;15:00调整废水liuliang为200L/h(每支喷枪100L/h),并记录运行参数;15:20调整废水liuliang为280L/h(每支喷枪140L/h,清水泵出力所限,为大liuliang),并记录运行参数,参见表2。

  3.2 调试评估

  (1)经过调试,锅炉负荷稳定(80t/h),废水的喷射量由0kg/h分时间段逐步增加到280kg/h,反映出的参数变化仅仅体现在脱硫塔入口烟温。每增加100L/h的废水量,干式电除尘出口和脱硫塔入口之间温差基本稳定的增加1丈,此温差变化不会对锅炉正常运行带来直接影响,满足系统投人调试的基本条件。


  (2)试运行未投用半干法脱硫系统。

  (3)调试试运行2个月后安排半干法脱硫烟道检查,发现有块状结晶附着物堆积,进行人工清理。

  (4)根据调试情况,后续安排更换清水栗及喷嘴,以tisheng清水栗压头、减小喷嘴设计liuliang,从而进一步改善废水雾化质量,减少结晶产物堆积。


 
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